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Φ4m×60m回轉(zhuǎn)窯大齒輪振動(dòng)的原因與解決措施

2009-08-10 00:00
  我公司2500t/d生產(chǎn)線的Φ4m×60m回轉(zhuǎn)窯投產(chǎn)運(yùn)行一年半后,出現(xiàn)了大、小齒輪間歇頂齒的咕咚聲,造成大齒輪劇烈顫動(dòng)。我們經(jīng)過先后兩次原因分析與處理后,消除了大、小齒輪的振動(dòng)現(xiàn)象。
 
  1 初次振動(dòng)原因及處理措施
  初次振動(dòng)時(shí),經(jīng)分析判斷,振動(dòng)原因是兩托輪磨損引起大、小齒輪齒頂間隙變小,造成頂齒。測(cè)量各檔兩托輪外徑之間距離,也確實(shí)比安裝時(shí)的變大了(見表1),且各托輪磨損情況也有差別。

  表1托輪設(shè)計(jì)尺寸及磨損后測(cè)量數(shù)據(jù)mm為保持窯體中心線不變,根據(jù)各托輪的磨損情況分別頂進(jìn)不同距離。為防止調(diào)整過大造成托輪瓦發(fā)熱,在窯開起正常后,從四個(gè)角每次同時(shí)頂進(jìn)0.5mm。運(yùn)行24h后,觀察托輪瓦溫升情況正常后,再進(jìn)行下一次頂進(jìn)調(diào)整。直至接近原安裝尺寸時(shí),再根據(jù)各托輪磨損情況調(diào)整到相應(yīng)位置,以保持窯體中心線與原來一致。
 
  調(diào)整后,上述振動(dòng)明顯消除。
 
  2 第二次振動(dòng)原因及處理措施
  初次調(diào)整運(yùn)行3個(gè)月后,窯大、小齒輪又出現(xiàn)了間歇振動(dòng)現(xiàn)象,局部位置顫動(dòng)嚴(yán)重。起初我們?nèi)圆扇∩鲜鲛k法,甚至把三檔的托輪間距調(diào)到比安裝要求的略小一些,但效果仍然不好。由此判斷此次振動(dòng)絕非僅僅是因兩托輪之間距離變化引起的。于是停窯檢查大小齒輪嚙合情況,發(fā)現(xiàn)小齒輪的嚙合面距其齒根部10mm位置已磨出3~4mm的凸臺(tái)階。將窯打輔傳,焊臨時(shí)固定支點(diǎn)做測(cè)點(diǎn),通過測(cè)定彈簧板兩側(cè)位置的窯體徑向跳動(dòng)值,初步判斷大齒輪的徑向跳動(dòng)情況。
 
  測(cè)點(diǎn)布