預(yù)分解窯燒低揮發(fā)分煤是近幾年水泥生產(chǎn)技術(shù)的新成果,是大幅度節(jié)能降耗的有效途徑之一。利用無煙煤、劣質(zhì)煤煅燒水泥,是現(xiàn)代水泥廠充分合理利用資源,降低成本的有效途徑。我院先于湖南河田白石建材有限公司新建線應(yīng)用劣質(zhì)煤煅燒水泥熟料技術(shù),后于云南祥云建材(集團(tuán))有限公司改造線中成功應(yīng)用100%無煙煤煅燒水泥熟料。
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劣質(zhì)煤低揮發(fā)分煤在新型干法水泥生產(chǎn)中的應(yīng)用

2008-07-21 00:00

  一 長沙河田1000t/d新建線

  1.1 工程背景

  長沙河田白石建材有限公司委托我院建設(shè)1000t/d生產(chǎn)線,于2004年3月31日開工建設(shè),于2005年3月31日通過100%燒劣質(zhì)煤的3d達(dá)標(biāo)考核,至2005年12月熟料最高產(chǎn)量1350t/d,現(xiàn)平均產(chǎn)量1200t/d。

  1.2主要設(shè)備

  新建從石灰石破碎到水泥包裝成品出庫整條熟料水泥生產(chǎn)線,地址于原有的立窯老線旁建設(shè),在充分利用其地形的基礎(chǔ)上,新建線設(shè)計(jì)緊湊,工藝線簡單流暢,其主要設(shè)備見表1。

表1   主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)

  1.3主要生產(chǎn)工藝

  1.3.1原燃料儲存

  由于生產(chǎn)線采用的石灰石和燃煤來料點(diǎn)較多,成分波動大,生產(chǎn)區(qū)場地的限制,因而對石灰石和燃煤的儲存均采用了預(yù)均化堆棚的形式。預(yù)均化堆棚為密封混凝土方庫,庫頂由多條帶S型卸料小車的皮帶機(jī)進(jìn)行連續(xù)布料。每條皮帶機(jī)對應(yīng)一個堆取料區(qū),物料在此預(yù)均化堆棚可以堆放的高度較高(庫高8m堆高邊坡5m),使石灰石和燃煤的儲存時間都達(dá)到設(shè)計(jì)及使用要求。取料時對應(yīng)布料的每條皮帶機(jī)下設(shè)多個卸料小倉,倉下帶棒條閥,人工控制對閥門的開閉起到橫鋪豎取的作用,從而對物料起到預(yù)均化的目的。此堆棚雖為簡易的預(yù)均化方式,但是卻根據(jù)廠里的實(shí)際情況因地制宜,取得了理想的效果。

  原燃料部分在實(shí)施預(yù)均化堆棚的措施下,再加上生料均化庫的成功使用,使得原料和燃料的成分波動在我方的設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。解決了原燃料段的穩(wěn)定供應(yīng),從一個方面也保障了劣質(zhì)煤的熟料生產(chǎn)線的達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。

  1.3.2 廢氣處理

  窯尾廢氣處理采用的是電收塵器。出預(yù)熱器廢氣由高溫風(fēng)機(jī)送至增濕塔內(nèi)調(diào)質(zhì)降溫后進(jìn)入電收塵器,經(jīng)電收塵器處理后的廢氣由窯尾排風(fēng)機(jī)送入預(yù)熱器框架旁煙囪排放至大氣。出預(yù)熱器的廢氣溫度一般為320~350℃,其廢氣濃度約為80g/Nm3,經(jīng)增濕塔噴水調(diào)質(zhì)降溫后,出口溫度控制在140~150℃,粉塵比電阻下降,收塵效率提高。增濕塔的供回水系統(tǒng)通過自動化可根據(jù)實(shí)際的溫度等條件實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié)從而控制在設(shè)計(jì)的條件范圍內(nèi)。

  1.3.3 窯尾系統(tǒng)

  1. 預(yù)熱器

  本系統(tǒng)中旋風(fēng)預(yù)熱器采用三心、270度抱角的螺旋線蝸殼,力求使氣流從進(jìn)口緩慢旋轉(zhuǎn)進(jìn)入筒內(nèi),氣流平緩旋轉(zhuǎn)過渡以利于降低阻力,?